高炉炉缸炉底烧穿事故的处理和预防
发布日期: 2019-03-05 11:24:23 阅读量(556) 作者:张红1、炉底烧穿处理
炉底烧穿是十分危险的生产安全事故,它会诱发爆炸事故而造成更大灾难,尤其是水冷炉底,历史上出现过的炉底烧穿事故都发生在容积较小、炉底无冷却或炉底风冷的高炉。炉底烧穿时铁水从风冷管流出,因炉基周围无积水,没有诱发更严重的爆炸事故。对于水冷炉底的高炉,应时刻提高警惕,一旦水冷管上面的炭砖温度超标,应尽快停炉大修,防止炉底烧穿。炉底烧穿后没有别的方法,只能在凉炉后大修。
2、炉缸烧成的处埋
炉缸烧穿后的处理应首先确认烧穿部位是否在炉底满铺炭砖以上,如果烧穿位置很低,在炉底炭砖1〜2层砖之上,抢修就没有意义。炉缸烧穿部位在满铺炭砖平面以上时,要判断炉缸是否还存有液态铁水,防止开炉壳取冷却壁时残铁流出造成安全事故。如果高炉已生产多年,临近大修期,抢修恢复生产不经济,最好快速拆炉进行大修。
炉缸烧穿抢修一般采用挖补的方法。在确认开孔时无液态铁流出的条件下(如有液态铁应先出残铁),准备好炭砖(微孔小炭砖最佳)和新冷却壁,割开炉壳和损坏的冷却壁,支撑住烧穿口上方的炭砖,清除残物并找出原始砖面,砌筑新砖,安装好新冷却壁,焊好炉壳,压碳质泥浆,冷却壁通水试漏。如还有其他受损部位也要抢修好,然后复风生产。复风操作可按炉缸冻结事故的处理方式,烧穿部位上方的风口可根据情况较长时间堵住,并辅以其他护炉措施,逐渐恢复生产。复产后的冶炼强度应比事故前的生产水平低,同时应该抓紧做下一代炉役大修的准备。
3、炉缸炉底烧穿的预防
预防炉缸炉底烧穿事故发生是一个涉及面很广的系统工程。在高炉一代炉役中,从高炉设计方案选定、设计、制造、施工、开炉、操作、生产管理、维护、配套工程等,一系列的环节均应做到先进可靠,才能实现真正的长寿。其中任何环节达不到要求,都可能造成整个系统的失败,最后表现为达不到长寿目标。
应尽早发现炉缸危险的蛛丝马迹,釆取相应的措施,以阻止炉缸炉底烧穿。高炉出现险情都会有先兆,如果没有迹象,可能是因为缺少检测手段、检测手段失灵、出现过危险信号而被忽视。在高炉投产后一代炉役生产期间,要时刻法意仔细观察,保持警惕,下面举一实例说明。某企业有两座4000m3级高炉,大修投产后生产3〜4年,于2008年5月炉底炭砖温度高达600℃,立即采取了以下应急措施:
(1)降低冶炼强度,短期内降低
(2)采用钒钛矿护炉;
(3)增加炉缸冷却水量,由2700m3/h增加到4700m3/h;
(4)加强铁口维护,保持铁口有足够的深度;
(5)炉缸局部进行压浆处理。
采取这些措施后,经过约两年半时间反复护炉,2010年9月至今该厂高炉基本做到了稳定生产。
以下要求对于新投产不久的高炉长寿尤其重要:
(1)新投产高炉不应过分强调达产速度,用10~20天冶炼铸造铁为宜。这可使炉缸一开始就生成一层石墨炭以封堵部分砖缝,对延长炉缸寿命有益。
(2)在保证足够冷却水量的同时,应密切注意有无冷却设备漏水现象,特别是风口和冷却壁的漏水。
(3)建议新高炉开炉后半年进行一次钒钛矿护炉,其后每年护炉一次,以确保高炉炭砖温度及水温差在受控范围以内。
(4)坚持一代炉役内入炉原燃料所含有害元素在规范规定的要求之内,禁止超标入炉,对循环富积的有害元素,定期采取排除措施。
(5)必须长期保证铁口有足够深度。
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