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矿热炉常见的电极事故案例

发布日期: 2018-12-18 08:35:51    阅读量(3624)    作者:

虽然各种矿热电炉炉型、冶炼品种或操作方法不同,但电极湖在矿热电炉中的焙烧原理是一样的,各类电极事故的发生原因及处理方法也大同小异。此处列举有关铁合金电炉的各类电极事故(如电极硬断、电极漏糊、电极软断、电极悬糊、电极压放困难、电极过烧、电极消耗过快等)供参考和警示。

电极漏糊和软断案例

案例一:

广西某企业25500kVA密闭镍铁矿热炉,三相电极一直使用正常,在一周内三相电极发生四次下滑、两次流糊和一次软断,后来检查发现,加糊工私自旷工,提前将电极糊柱加高了3m,电极的自重增加,糊柱升高后,电极烧结速度减慢,下滑下来的电极没有完全焙烧好,就发生漏糊和软断事故。

案例二:

四川某企业16500kVA高碳铬铁矿热炉,因电极工作端不够,出完炉后,一次性压放电极600mm,为了赶产量,在一个半小时内又将电炉负荷提升到12000kVA,电极电流到接近200KA,结果导致压放电极的电极筒被烧穿,发生漏糊,同时烧坏了压力环和铜瓦。

电极悬糊案例

宁夏某企业25000kVA硅铁炉,新开炉的时候,为了使烧结后电极的强度好,将三相电极糊柱都提高,但在加糊的过程中管理不到位,一次性加满,结果导致三相电极都悬糊,发现后将其中两相电极割开把持筒处理悬糊,另外一相没有办法处理,最后电极筒里冒黄烟,电极糊的连续性遭到破坏,产生硬断。

电极过烧案例

吉林某企业25500kVA硅锰合金炉,操作时因电极工作端的长度掌握不准确,三相电极工作端长度已经达到3.2〜3.8m,为了使电极工作端达到合理长度,长时间没有压放电极,电极长度是消耗短了,但上部电极又过烧了,烧坏了电极筒的铁皮和筋翅,导致电极压放不下来,被迫停炉,将防护屏打开处理后生产才恢复正常。

上述的三种案例,皆是因为操作管理不到位发生的电极损坏问题,在日常的生产过程中,操作工一定要按照岗位规范,企业管理应到位,避免因电极糊造成矿热炉生产损失。

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