首页 » 耐材资讯 » 耐材说

电极消耗过快的原因及案例分析

发布日期: 2018-06-05 15:36:16    阅读量(3373)    作者:

电极糊灰分太高,消耗过快;电炉超负荷严承,电极消耗快;二次电压高、电流小、功率因数高、有功功率大,电极消耗快;电极工作长度和入炉深度都太短,电极消耗快:大电流焙烧电极,气孔率高,强度差,电极消耗快。原材料石灰生烧、过烧,炭材固定碳低,电极消耗快:产品质量差,电极消耗快;调加副石灰过多;炉底上涨,电极入炉浅,电极消耗快。

电极消耗快,如采不考虑电极烧结的速度,抢放电极,使电极的软化段到导电元件(铜瓦)以下,就会发生电极流糊或软断事故。

陕西某电石厂16500kVA半密闭铜瓦式电石炉,严重超负荷运行,有功功率达22000kW,为降低成本,使用高灰分电极糊,灰分含量在6%以上,电极消耗很快,24h电极压放量达1.2m之多,电极工作端长度经常达不到工艺要求,还频繁发生电极漏糊和软断事故,后来改用灰分含量2%的电极糊,有功功率控制在20000kW以下,电极消耗正常,电炉生产也恢复正常。

内蒙古某电石厂33000kVA密闭电石炉大修完恢复生产,发现以前使用很正常的电极突然消耗很快,经排查原因,是因为电炉刚恢复生产,炉况还不正常,烟气净化的煤气的流量少,压力低,烧出的石灰生烧含量在60%以上,后来采用先外购石灰,等电炉生产稳定后,再使用气烧窑烧石灰,这样电极消耗立刻降了下来。

甘肃某电石厂30000kVA密闭电石炉,以前使用陕西府谷兰炭,固定碳含量在82%以上,电极消耗正常,后来为节约成本,改用新疆兰炭,固定碳含量在75%〜78%,每相电极的压放量从原来每班(8h)的240〜280mm,增加到每班320〜380mm,在连续抢放电极时就发生电极漏糊或软断事故。

四川某电石厂12500kVA铜瓦式的半开放电石炉,生产操作采用高配比,勤加灰的模式(炉料配比采用85%,出炉后先加入高配比炉料,等快成炉时电极电流高,电极上抬,干烧5〜10min,加入副石灰,让电极下插后出炉)。采用此法操作造成炉温波动大,料层不稳定,最主要的问题是电极在副石灰的作用下消耗很快,又要干烧开弧操作,电极消耗更快,很不安全,后来采用正常炉料配比(62%〜65%),禁止调副石灰,炉况很快恢复正常,产量、质量均大幅提高,电极消耗大幅降低。

湖北某电石厂25500kVA电石炉运行四年多未曾大修清炉,炉底上涨严重,电极入炉深度只有500〜600mm,三相电极周围明弧严重,电极氧化消耗很快,正常的烧结速度已无法满足生产的需要,产量低,各种消耗指标高,后来停产检修挖炉,发现炉底上涨1.2m。

免费获取耐火材料解决方案
窑炉耐材问题:
联系人:
联系电话:
公司名称:

免责声明:

本站部分文章来源于互联网,编辑转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点核对其真实性负责。

如涉及作品内容、版权和其他问题请书面发函至本公司,我们将在第一时间处理。

  • 企业积分榜
  • 最新入驻企业
  • 金川集团机械制造有限公司
  • 厦门伊格瑞实业有限公司
  • 三亚蒙牧贸易有限公司
  • 山东向上金品新能源设备有限公司
  • 浙江创岛热材料有限公司
  • 深圳市贝斯安智能科技有限公司
  • 福建龙亿粉体装备制造有限公司
  • 福建龙亿粉体装备制造有限公司
  • 南通纳思检测认证有限公司推广部
  • 苏州秋逸新材料有限公司
微信公众号
  • 客服热线
  • 0371-85801188
  • 邮箱:znhclw@sina.com
  • 工作日9:00-18:00

(c)2008-2016 ZNHCL B2B SYSTEM All Rights Reserved

安全联盟安全网站110报警服务B2B行业公约

豫公网安备 41018302000262号


备案号:豫ICP备16003905号-1