电极消耗过快的原因及案例分析
发布日期: 2018-06-05 15:36:16 阅读量(3373) 作者:电极糊灰分太高,消耗过快;电炉超负荷严承,电极消耗快;二次电压高、电流小、功率因数高、有功功率大,电极消耗快;电极工作长度和入炉深度都太短,电极消耗快:大电流焙烧电极,气孔率高,强度差,电极消耗快。原材料石灰生烧、过烧,炭材固定碳低,电极消耗快:产品质量差,电极消耗快;调加副石灰过多;炉底上涨,电极入炉浅,电极消耗快。
电极消耗快,如采不考虑电极烧结的速度,抢放电极,使电极的软化段到导电元件(铜瓦)以下,就会发生电极流糊或软断事故。
陕西某电石厂16500kVA半密闭铜瓦式电石炉,严重超负荷运行,有功功率达22000kW,为降低成本,使用高灰分电极糊,灰分含量在6%以上,电极消耗很快,24h电极压放量达1.2m之多,电极工作端长度经常达不到工艺要求,还频繁发生电极漏糊和软断事故,后来改用灰分含量2%的电极糊,有功功率控制在20000kW以下,电极消耗正常,电炉生产也恢复正常。
内蒙古某电石厂33000kVA密闭电石炉大修完恢复生产,发现以前使用很正常的电极突然消耗很快,经排查原因,是因为电炉刚恢复生产,炉况还不正常,烟气净化的煤气的流量少,压力低,烧出的石灰生烧含量在60%以上,后来采用先外购石灰,等电炉生产稳定后,再使用气烧窑烧石灰,这样电极消耗立刻降了下来。
甘肃某电石厂30000kVA密闭电石炉,以前使用陕西府谷兰炭,固定碳含量在82%以上,电极消耗正常,后来为节约成本,改用新疆兰炭,固定碳含量在75%〜78%,每相电极的压放量从原来每班(8h)的240〜280mm,增加到每班320〜380mm,在连续抢放电极时就发生电极漏糊或软断事故。
四川某电石厂12500kVA铜瓦式的半开放电石炉,生产操作采用高配比,勤加灰的模式(炉料配比采用85%,出炉后先加入高配比炉料,等快成炉时电极电流高,电极上抬,干烧5〜10min,加入副石灰,让电极下插后出炉)。采用此法操作造成炉温波动大,料层不稳定,最主要的问题是电极在副石灰的作用下消耗很快,又要干烧开弧操作,电极消耗更快,很不安全,后来采用正常炉料配比(62%〜65%),禁止调副石灰,炉况很快恢复正常,产量、质量均大幅提高,电极消耗大幅降低。
湖北某电石厂25500kVA电石炉运行四年多未曾大修清炉,炉底上涨严重,电极入炉深度只有500〜600mm,三相电极周围明弧严重,电极氧化消耗很快,正常的烧结速度已无法满足生产的需要,产量低,各种消耗指标高,后来停产检修挖炉,发现炉底上涨1.2m。
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