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梅钢炼钢厂转炉出钢口寿命大幅提升

发布日期: 2016-04-30 00:00:00    阅读量(453)    作者:

今年以来,梅钢炼钢厂通过开展转炉出钢口安装及维护技术攻关,使出钢口使用寿命大幅提升,减少了资材消耗,缩短了辅助作业时间,每月取得经济效益12万余元。

二炼钢转炉出钢采用的是滑板挡渣工艺,由于出钢口材质、安装经验及维护不够完善等原因,出钢口经常使用90次左右就需要更换。出钢口寿命偏短,导致设备、资材费用和停炉时间增加。对此,转炉分厂成立出钢口寿命攻关团队,安排成员前往宝钢股份本部学习交流后,发现主要问题在于耐火泥的涂抹和芯砖的更换技巧,员工在涂抹火泥时带进了少量的地面灰尘,夹带了大颗粒的杂质导致出钢口内口侵蚀加快。团队成员立即改进火泥涂沫技术,出钢口寿命迅速稳定到135次左右,实现了第一次突破。

团队成员没有满足,他们系统学习了先进的出钢口安装及维护方法,与现场实际情况一一比对,寻找改进措施,先后攻克了出钢口1号砖经常开裂、芯砖与1号砖接缝间隙大等难题,总结出一整套提高出钢口寿命的可行办法,并固化为先进操作法。实施后,出钢口寿命平均达到152次,最高达到163次。每月节约出钢口3.75根,降低成本近2万元;节约辅助作业时间337分钟,综合经济效益12.8万元。


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